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腾飞我的航空时代

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第七百三十章 传出去这得多丢脸啊(第3/4页)
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不是重点,关键是整个设备既没有更换夹具,也没有重新编订复杂的加工程序,只是利用吊装设备安放好后,铆接探头在上面晃动片刻然后就连珠炮似的砰砰~~~的开始工作,整个过程行云流水,半点儿拖延的意思都没有。

    这也就罢了,令里克尔松更加吃惊的是在进行某个重要部位铆接时,原本的铆接探头忽然偏转,换成一个儿臂粗的全新探头,随后声音变的沉闷,但打进去的铆钉却比之前粗大了不止一倍。

    “这是……应力波铆接?也可以实现全自动转化?”

    让·贝克见到这一幕已经不是惊呼,而是差不多嘶吼了,要知道从美国人那里得到应力波铆接设备,空客公司立刻联系诸多设备供应商,开始研究怎么才能把这项技术应用到全自动铆接设备上。

    毕竟空客的两台五轴大型铆接设备只能做机械铆接和气动铆接,应力波铆接根本没法做。

    所以遇到需要应力波铆接工艺时,空客不得不停下五轴大型铆接设备的生产,撤下部件,用最传统的办法,把应力波铆接做完,才能继续自动化的铆接工序。

    正因为如此,空客非常想将应力波铆接技术整合到两台五轴自动化铆接设备上去。

    然而欧洲的机械专家捣鼓了大半年也没将这个设想实现,原因很简单,因为铆接工艺不同,铆钉的质量、规格不同,空客找不到一个能够分别定位不同铆钉的测量标准和技术方案。

    如此一来,两台五轴自动化铆接设备看着很光鲜,可随着应力波铆接工艺越来越广泛的运用,空客手里的两台设备逐渐沦为半自动化的铆接机,除了骗骗媒体和大众,就只剩下自欺欺人了。

    空客原以为这项技术难题怎么也要五年之后才能有些眉目,世纪之交才能有个初步成果,便不再急切,准备打持久战,结果万万没想到,中国的腾飞集团不但解决了这个问题,而且还成功的应用到实际的生产,这对本来看不起腾飞集团的让·贝克等人来说,真的不是震惊,而是震撼了。

  

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